Nhận định ban đầu - Tình trang ly hợp: Đạp bàn đạp ly hợp nhưng ly hợp không ngắt hoàn toàn - Nhận định ban đầu: do đĩa ma sát quá mòn 2.. Kiểm tra vòng bi cắt ly hợp Kết luận: Vẫn còn s
Trang 1BÁO CÁO THỰC HÀNH:
Họ và tên: Vòng Chắn Bấn Lớp: DHOTO3
Mssv: 07744711 Tổ: 1
Trang 2I Nhận định ban đầu và chuẩn bị dụng cụ
1 Nhận định ban đầu
- Tình trang ly hợp: Đạp bàn đạp ly hợp nhưng ly hợp không ngắt hoàn toàn
- Nhận định ban đầu: do đĩa ma sát quá mòn
2 Chuẩn bị dụng cụ
- Chìa khóa: 10, 12, 13, 14, 17
- Nụ: 10, 12, 13, 14, 17
- Cằn xiết lực
- Kiềm
- Vít bake
- Vít dẹp
- Dụng cụ cắt và loe ống đồng
- Dầu thắng
- Dây chỉ
- Mỡ bò
II Quy trình tháo
- Dùng khóa 10 tháo ống dầu của xy lanh ly hợp và xinh lanh chính: lấy ống dầu ra ( chú ý dùng chai để đựng dầu chảy ra ngoài)
- Dùng nụ 12 tháo 4 con ốc giữ xi lanh ly hợp: lấy xy lanh ly hợp và cằn đẩy ra
- Dùng khóa 12 tháo 2 con ống giữ xy lanh bơm: lấy xy lanh bơm ra
- Dùng nụ 14 tháo 2 con ốc giữ càng đẩy: lấy càng đẩy ra
- Dùng nụ 17 tháo 2 con ốc giữ ổ chặn của truc sơ cấp: lấy ổ chặn, trục sơ cấp và vòng bi cắt ly hợp
- Dùng nụ 14 tháo 8 con ốc của vỏ ly hợp: lấy đồng thời trục sơ cấp,
vỏ ly hợp và đĩa ma sát ra cùng một lúc
- Tháo các bộ phận của xinh lanh chính
Dùng nụ 10 tháo con ốc giữ bình đựng dầu : lấy bình đựng dầu (Đổ dầu dư trong bình ra ngoài trước khi tháo)
Tháo cao su chắn bụi của pittong
Tháo phe hãm pittong
Dùng kềm để lấy pittong và lò xo của xy lanh chính
- Tháo các bộ phận của xi lanh con
Tháo cao su che bụi
Trang 3 Tháo phe hãm pittong
Dùng kềm để lấy pittong và lò xo của xi lanh cắt ly hợp III Kiểm tra, sửa chữa và thay thế
1,Ly hợp
a Kiểm tra độ mòn ly hợp
- Dùng thước cặp để đo chiều sâu đầu đinh tán
Mặt trước
R1= 1,4 mm
R2= 1,6 mm
R3=1,48 mm
R4=1,38 mm
R5=1,3 mm
R6=1,38 mm
R7=1,4 mm
R8= 1,58 mm
Mặt sau
R1= 1,68 mm
R2= 1,7 mm
R3=1,4 mm
R4=1,58 mm
R5=1,6 mm
R6=1,3 mm
R7=1,32 mm
R8= 1,5 mm Kết luân: Rmin= 1,3 mm > Rcho phép
vẫn còn sử dụng được
b Kiểm tra độ đảo ly hợp
Dùng đồng hồ so kế để đo độ đảo đĩa ly hợp X= 0,35 mm Kết luận: Xmax= 0,35 mm< Xcho phép
Vẫn sử dụng được
c Kiểm tra độ đảo bánh đà
Dùng đồng hồ so kế để đo độ đảo bánh đà X= 0,075 mm
Trang 4Kết luận: Xmax= 0,075 mm< Xcho phép
Vẫn còn sử dụng được
d Kiểm tra bạc lót:
Bạc lót đã hỏng Kết luận: cần thay thế mới
e Kiểm tra lò xo lá
Độ sâu
H1= 0,1 mm
H2= 0,16 mm
H3= 0,18 mm
H4= 0,1 mm
Bề rộng
L1= 4,8 mm
L2= 4,76 mm
L3 = 4,5 mm
L4= 4,82 mm Kết luân: vẫn còn sử dụng được
f Kiểm tra vòng bi cắt ly hợp
Kết luận: Vẫn còn sử dụng được
2, Xy lanh chính
a Kiểm tra long xi lanh
Không co vết trày xước, rộ
Độ côn: S= 0,03 mm Kết luận: vẫn còn sử dụng được
b Kiểm tra xy lanh
Pittong vẫn con mới Kết luận: vẫn con sử dụng dược
c Kiêm tra lò xo hồi
Đảm bảo được lực đàn hồi Kết luận: vẫn con sử dụng dược
Trang 5d Kiểm tra cốt pen.
Đảm bảo được độ kín Kết luận: vẫn con sử dụng dược
3 Xy lanh ly hợp
a Kiểm tra long xi lanh
Không co vết trày xước, rộ
Độ côn: S= 0,04 mm Kết luận: vẫn còn sử dụng được
b Kiểm tra pittong
Pittong vẫn con mới, Kết luận: vẫn con sử dụng dược
c Kiêm tra lò xo hồi
Đảm bảo được lực đàn hồi Kết luận: vẫn con sử dụng dược
d Kiểm tra cốt pen
Đảm bảo được độ kín Kết luận: vẫn con sử dụng dược
4 Ống đồng
Kiểm tra :Có vết nứt ở đầu loe Sữa chữa: -Dùng dụng cụ cắt và loe lại hai đầu ống đồng Kết luận: ống đồng đã được sữa chữa
IV Quy trình ráp
Ta tiến hành ráp ngược lại với quy trình tháo Chú ý:
- Ta tra mỡ bôi trơn ở các vi trí ổ lăn
- Bàn đạp ly hợp
- Quấn chỉ ở đầu ống loe để ống dầu kín hơn
Sau khi ráp xong ta tiến hành xạ gió Nhồi 7-8 lần sau đó giữ im, nớ lỏng vít xạ gió làm 5 lần liên tiếp
V Thử nghiêm và kết quả:
1 Tiến hành thử nghiệm: quay trục sơ cấp đồng thời đạp ly hợp thì thấy truc thứ cấp không quay và buông bàn đạp ly hợp thi truc thứ cấp quay
Trang 62 Kêt luận: ly hợp đã ly hoan toàn