1. Trang chủ
  2. » Kinh Tế - Quản Lý

Thong tin ve kl moi cua luan an

2 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề A Study on the Suitable Solutions to Enhanced Oil Recovery for Miocene Formation, Bach Ho Field
Tác giả Pham Duc Thang
Người hướng dẫn Assoc.Prof. Dr. Cao Ngoc Lam, Dr. Nguyen Van Minh
Trường học Hanoi University of Mining and Geology
Chuyên ngành Petroleum Engineering
Thể loại Luận án tiến sĩ
Năm xuất bản 2013
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 92,07 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Luận án đã tìm được áp suất trộn lẫn tối thiểu MMP giữa khí đồng hành và dầu vỉa tầng chứa cát kết Mioxen hạ mỏ Bạch Hổ và giải pháp hạ áp suất trộn tối thiểu bằng cách làm giàu khí đồng

Trang 1

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu các giải pháp hợp lý để tận thu dầu trong cát kết Mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ”

Ngành: Kỹ thuật dầu khí Mã số: 62520604

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đức Thắng Khóa đào tạo: 2010-2013

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1 PGS TS Cao Ngọc Lâm;

2 TS Nguyễn Văn Minh Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1 Luận án đã tìm được áp suất trộn lẫn tối thiểu (MMP) giữa khí đồng hành và dầu vỉa tầng chứa cát kết Mioxen hạ mỏ Bạch Hổ và giải pháp hạ áp suất trộn tối thiểu bằng cách làm giàu khí đồng hành với khí thấp áp sẵn có tại mỏ để đảm bảo tính khả thi khi áp dụng kết quả vào thực tế

2 MMP của dầu vỉa với khí đồng hành của tầng cát kết Mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ là

350 bar MMP sẽ đạt được đúng bằng áp suất vỉa hiện tại là 255 bar khi trộn lẫn 40% khí thấp áp (khí tách bậc 2 tại mỏ) với 60% khí đồng hành Còn khi khí đồng hành được làm giàu bằng LPG với các tỷ lệ pha trộn khác nhau lần lượt là: 5, 10,

20, 30 và 40% mol thì MMP có thể giảm xuống tương ứng là 315 bar, 291 bar, 238 bar, 185 bar và 140 bar

3 Luận án đã đánh giá được hiệu quả của phương pháp bơm ép khí nước luân phiên (WAG) trên mô hình vật lý vỉa và mô phỏng khai thác cho tầng cát kết Mioxen hạ

mỏ Bạch Hổ

4 Bơm ép WAG trước bơm ép nước có thể thu hồi khoảng 70,5-80,2% lượng dầu trong mẫu, trong khi bơm ép nước chỉ đạt hiệu quả thu hồi khoảng 55,5-60,5% Bơm ép WAG tại thời điểm sau bơm ép nước sẽ tận thu thêm được từ 15,9-17,8% Kết quả chạy mô phỏng cho thấy các phương án bơm ép WAG trên mô hình Mioxen Bắc có hệ số thu hồi dầu tăng thêm từ 2-10% và độ ngập nước giảm từ 90-45% so với phương pháp bơm ép nước

Trang 2

INFORMATION ON NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS

(Information will be posted on the Website)

Name of Thesis: “A study on the suitable solutions to enhanced oil recovery for Miocene formation, Bach Ho field”

Specialization: Petroleum Engineering Code No.: 62520604

Name of PhD Student: Pham Duc Thang Course: 2010-2013

Advisors: 1 Assoc.Prof Dr Cao Ngoc Lam;

2 Dr Nguyen Van Minh

Training Institution: Hanoi University of Mining and Geology

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1 The thesis has found Minimum Miscible Pressure (MMP) between oil and associated gas of Miocene formation, Bach Ho field and the solutions to reduce MMP by mixing associated gas with available low pressure gas at field to ensure the feasibility of applying the results in practice

2 MMP of oil with associated gas of Miocene formation, Bach Ho field is 350 bar MMP will achieve exactly the current reservoir pressure is 255 bar by mixing 40%

of low pressure gas (gas separation of level 2 at field) with 60% of associated gas And while associated gas is enriched by LPG with different mixing ratio, respectively: 5, 10, 20, 30 and 40% mol, MMP can be decreased by respectively

315 bar, 291 bar, 238 bar , 185 bar and 140 bar

3 Thesis has evaluated the efficiency of the method of Water Alternate Gas (WAG) injection on physical modeling and reservoir simulation for Miocene formation, Bach Ho field

4 WAG injection before water injection could recovery from 70.5 to 80.2% oil in the core sample, while only water injection have recovery efficiency of about 55.5 to 60.5% WAG injection at the time after the water injection will make more oil recovery from 15.9 to 17.8% The results of simulation shown that the WAG injection schemes on northern Miocene models have oil recovery factor increased from 2-10% and water cut down from 90-45% compared to water injection

method

Ngày đăng: 02/07/2023, 08:57

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w