1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỦ ĐỀ KAIZEN Chủ đề cải tiến: Áp dụng 5S Tại chuyền máy ép TOYO 130-1 & TOYO 130-2

3 1 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Kế Hoạch Triển Khai Chủ Đề Kaizen Chủ đề Cải Tiến: Áp Dụng 5S Tại Chuyền Máy Ép Toyo 130-1 & Toyo 130-2
Người hướng dẫn PT. Võ Tạ Tấn
Trường học Công ty TNHH TM-DV Cơ Khí Nam Lâm
Chuyên ngành Quản Lý Sản Xuất và Cải Tiến Kỹ Thuật
Thể loại Kế hoạch cải tiến
Năm xuất bản 2020
Thành phố Nam Lâm
Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 180,26 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỦ ĐỀ KAIZEN Công ty TNHH TM-DV CƠ KHÍ NAM LÂM Thực hiện qui định S4 trong hệ thống 5S Võ Thị Hồng, Ngô Thanh Thúy Lập danh sá

Trang 1

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỦ ĐỀ KAIZEN

Công ty TNHH TM-DV CƠ KHÍ NAM LÂM

Thực hiện qui định S4 trong hệ

thống 5S

Võ Thị Hồng, Ngô Thanh Thúy

Lập danh sách vật dụng cần thiết, sơ đồ bố trí của khu vực, tiêu chuẩn vệ sinh và sắp xếp

Thực hiện qui định S2 trong hệ

thống 5S

Võ Thị Hồng, Ngô Thanh Thúy

Áp dụng nguyên tắc 3D, và coa chỗ cho mọi thứ và mọi thứ phải nằm đúng chỗ của nó

Thực hiện qui định S3 trong hệ

thống 5S

Võ Thị Hồng, Ngô Thanh Thúy

Thiết lập lịch vệ sinh

Thực hiện qui định S1 trong hệ

thống 5S

Võ Thị Hồng, Ngô Thanh Thúy

Tuyên bố vấn đề của chủ đề cải tiến: Môi trường làm việc hiện tại của

chuyển máy ép 1 & 2 đang chưa tốt, Gây nhiều lãng phí cho sản xuất

Nguyên nhân gốc/Vấn đề cần giải quyết:

- Do chưa áp dụng triết lý quản trị tinh gọn trong sản xuất, chưa áp dụng kỹ thuật cân bằng các công đoạn sản xuất, chưa dùng kỹ thuật 5S và quản lý bằng trực quan để giảm các lãng phí chờ đợi giữa các công doạn và các xưởng sản xuất liên quan, chưa có sự chuẩn bị tốt trước khi sản xuất

Hiện trạng của chủ đề cải tiến:

- Chưa có qui định chỗ để cho các vật dụng cần thiết

- Có nhiều vật dụng không cần thiết trong chuyền

- Chưa có lịch vệ sinh cụ thể

- Chua có danh sách các vật dụng cần thiết

- Chưa có sơ đồ chuyền

- Chưa có tiêu chuẩn vệ sinh sắp xếp.

- Chưa có bảng kiểm tra 5S

- Chưa trực quan hóa các hoạt động bằng bảng thông tin 5S

Mục tiêu của chủ đề cải tiến:

5S

Chủ đề cải tiến: Áp dụng 5S Tại chuyền máy ép TOYO 130-1 & TOYO 130-2

Ngày:

Lập bởi:

Duyệt bởi:

bảng danh sách các dụng cụ , vật dụng Tem nhãn và sơ đồ vị trí các dụng cụ ,

vật dụng

Thực hiện qui định S5 trong hệ

thống 5S và duy trì

Võ Thị Hồng, Ngô Thanh

Chấm điểm 5S hàng ngày, hàng tuần theo bảng kiểm tra

Thực hiện qui định S1

Loai bỏ những vật dụng không cần thiết, chỉ giữ lại các vật dụng cần thiết

Kế hoạch của chủ đề cải tiến

điểm 0 3,5 điểm trung bình cho các tuần chấm

Thực hiện qui

có có

Lịch vệ sinh Bảng tiêu chuẩn vệ sinh sắp xếp Bảng Thông tin các hoạt động 5S

& Cải tiến

Thực hiện qui

Thực hiện qui

Thực hiện qui

Trang 2

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12

Công ty TNHH TM-DV CƠ KHÍ NAM LÂM

Chủ đề cải tiến: Giảm thời gian leadtime thông qua việc giảm tồn kho tại các công đoạn theo dòng chảy

Tuần khởi động:

Ngày:

Lập bởi:

Duyệt bởi:

Ghi chú

KQ trước KQ Mục tiêu

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỦ ĐỀ KAIZEN

Phụ trách chủ đề cải tiến: Võ Tạ Tấn Thành viên chủ đề cải tiến: Võ Thị Hồng, Võ Đức Thắng

Tuyên bố vấn đề của chủ đề cải tiến: Tồn kho giữa các công doạn cao,

gây ra nhiều lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh

Nguyên nhân gốc/Vấn đề cần giải quyết:

- Do chưa áp dụng triết lý quản trị tinh gọn trong sản xuất, chưa áp dụng kỹ thuật cân bằng các công đoạn sản xuất, chưa dùng VSM để hình dung các lãng phí sảy ra khi leadtime quá dài.

- Tồn tại kho NVL 7 ngày, cần giảm còn 4 ngày

- Tồn sau khi ép 2 ngày ok

- Tồn Sau lắp ráp đóng thùng : 0 ngày vì lắp ráp đóng thùng thì nhập kho TP ngay

- tồn kho thành phẩm 10 ngày.

- Chờ trong kho TP là 3 ngày cần giảm còn 2 ngày Vậy tổng leadtime giảm còn lại khoảng 18 ngày CHO ĐƠN HÀNG ĐẾ THẢI

Hiện trạng của chủ đề cải tiến:

- Tồn tại kho NVL 7 ngày

- Tồn sau khi ép 2 ngày ngày

- Tồn Sau lắp ráp đóng thùng : 0 ngày vì lắp ráp đóng thùng thì nhập

kho TP ngay

- tồn kho thành phẩm 10 ngày.

- Chờ trong kho TP là 3 ngày

Vậy tổng leadtime khoảng 22 ngày cho đơn hàng ĐẾ THẢI

Mục tiêu của chủ đề cải tiến:

Hạng mục Đơn vị

Hiện đang đạt mức tồn kho 4 ngày

Tồn kho NVL Ngày

Vậy hiện nay leadtime còn lại khoảng 18 ngày, giảm thực tế

= (22-18)/18 = 22,22%

Ngày

Điều phối kế hoạch chung Võ Thị Hồng

Giảm thời gian chờ tại kho

Giảm tồn kho NVL Võ Tạ Tấn

Hiện đang đạt mức tồn kho 2 ngày

Kế hoạch của chủ đề cải tiến

Tồn kho Chờ tại kho TP

2

Phần trăm leadtime giảm

3

Trang 3

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12

Áp dụng và duy trì cải tiến

Võ Tạ Tấn,

Võ đức Thắng, Ngô Thanh

Các vấn đề sảy ra phải ghi rõ ràng tại

sổ giao ca để giải quyết ngay tránh lỗi lặp lại

Phân tích dữ liệu , và video các

công đoạn chuyển đổi màu,

chuyển đổi khuôn

Võ Tạ Tấn,

Võ đức Thắng, Ngô Thanh Thúy ,

Nhiều công doạn phối hợp kém

Áp dụng kỹ thuật SMED trong

quản trị tinh gọn để đưa phương

án cải tiến

Võ Tạ Tấn,

Võ đức Thắng, Ngô Thanh Thúy ,

Cải tiến Thời gian công đoạn chuyển đổi màu, trung bình mất 73’ còn 49' Thời gian công đoạn chuyển đổi khuôn, trung bình mất 69,5’ còn 49,5'

Thu thập dữ liệu , Quay video

các công đoạn chuyển đổi màu,

chuyển đổi khuôn

Võ Tạ Tấn,

Võ đức Thắng, Ngô Thanh Thúy ,

Thông qua video Thời gian công đoạn chuyển đổi màu, trung bình mất 73' Thời gian công đoạn chuyển đổi khuôn, trung bình mất 69,5 ’

Kế hoạch của chủ đề cải tiến

Giảm thời gian chuyển đổi khuôn

Hiệu suất

49,5

10%

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỦ ĐỀ KAIZEN

KQ Mục tiêu

Chủ đề cải tiến: Tăng năng suất chuyền máy ép 1 & 2

Tuần khởi động: 2/13/2020 Tuần dự kiến kết thúc: 7/7/2020

Ngày:

Lập bởi:

Duyệt bởi:

Phụ trách chủ đề cải tiến: Võ Tạ Tấn Võ Đức Tháng , Ngô Thanh Thúy

Tuyên bố vấn đề của chủ đề cải tiến: năng suất hiện tại của chuyển

máy ép 1 & 2 đang thấp do mất thời gian chờ đợi khi chuyển đổi màu

hoặc chuyển đổi khuôn

Nguyên nhân gốc/Vấn đề cần giải quyết:

- Do chưa áp dụng triết lý quản trị tinh gọn trong sản xuất, chưa áp dụng kỹ thuật cân bằng các công đoạn sản xuất, chưa dùng kỹ thuật SMED để giảm các lãng phí chờ đợi khi chuyển đổi màu hoặc chuyển đổi khuôn

- Áp dụng CÔNG CỤ SMED - Chuyển đổi nhanh , Qua đó giảm thời gian chờ đợi, tăng năng suất

Hiện trạng của chủ đề cải tiến:

Tại khu vực chuyền máy ép 1 & 2 thời gian chuyển đổi màu dài gây lãng

phí và làm giảm năng suât Thời gian chuyển đổi màu trung bình mất

1h15’

Tại khu vực chuyền máy ép 1 & 2 thời gian chuyển đổi khuôn dài gây

lãng phí và làm giảm năng suât Thời gian chuyển đổi khuôn trung bình

mất 1h09’

Mục tiêu của chủ đề cải tiến:

Hạng mục Đơn vị KQ trước Thành viên chủ đề cải tiến:

Ghi chú

Giảm thời gian chuyển đổi màu

Theo thống kê năm 2019 thì có khoảng 740 lần thay khuôn và số lần đổi màu khoảng 1078 lần Vậy lượng thời gian ta tiết kiệm được là

: (740 X 20 /480/3) + ( 1078 X 24 /

480 / 3) = 10.27777778 ( ngày 3 ca) + 17.966667 ( ngày 3 ca) = 28,24 ( ngày 3 ca) Một năm số ngày làm việc khoảng

240 ngày vậy chúng ta có thể tăng hiệu suất sản xuất khoảng = 28,24 /

240 = 11,77%

49

Ngày đăng: 01/12/2022, 21:17

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w